欢迎来到泰州市宏景瑞电气设备制造有限公司网站!

大口径金属软管
您当前的位置 : 首 页 > 新闻资讯 > 行业资讯

回火炉短路问题的原因分析及解决措施

2020-12-29 10:25:16

多年前,我公司购买了一条多用途炉热处理生产线。投入使用后,回火炉后面的接线端子与回火炉外壳多次短路,给维修带来不便。同时,回火炉上方的风扇电机轴、炉门和炉后的引线端子在回火过程开始时仍冒烟。

1.原因分析

这条多用炉生产线主要进行摩托车发动机齿轮、轴、连杆和销的渗碳、淬火和回火,以及曲柄的淬火和回火等。淬火介质是油。虽然零件在淬火后和回火前都要脱脂、清洗和干燥,但由于脱脂和干燥的不足,零件上不可避免地会残留大量的油和水。回火时,随着温度的升高,油和水蒸发。由于回火炉内的压力大于炉外的压力,油和水在炉外表面溢出变成液体,从而降低了连接端子和外壳之间绝缘体的电阻。当低到一定值时,发生短路,绝缘子击穿,接线端子与炉壳一起烧坏。由于炉后有大量污泥,有时会引起火灾,烧坏连接线。

回火炉

2.采取的措施

从以上分析可以看出,炉气从接线中冒出的原因是没有专门的排气管道。如果增加排气管,上述问题就会减少。那么排气口在哪里呢?虽然气体上升,但为了回火时的温度均匀性,应该打开风扇。在风机的作用下,炉内气体处于循环状态。我们认为应该把工件架底部的排气口打开,这样也方便操作。后来,我们在另一条多用炉生产线上增加了排气系统,将炉内气体引入外部。刚开始没有阀B部,炉内的油和水蒸气直接排到外面。存在的问题是:炉内的油和水蒸气流经炉的外管时,由于管的温度低,油和水蒸气变成液体,液体从管的接头处渗出,污染室内环境。后来又加了B部分,定期打开B部分的阀门,排出积存的油和水。回火时,可根据需要打开或关闭阀门。低温回火时,A、B阀可以直接开启,生产证明对质量没有不良影响。



最近浏览: